مدل سازی و کنترل مود لغزشی یک جستجوگر رول-پیچ

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 498

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AEROSPACE19_043

تاریخ نمایه سازی: 10 دی 1400

چکیده مقاله:

در این مقاله، به مدل سازی و کنترل مود لغزشی یک جستجوگر رول-پیچ پرداخته شده است. ابتدا، مدل دینامیکی قابهای رول و پیچ جستجوگر به روش نیوتون-اویلر استخراج شده است. دینامیک جستجوگر رول-پیچ رفتار غیرخطی و کوپلینگ شدیدی دارد. همچنین، وجود نامعینی ها و اغتشاشات مدل نشده باعث ایجاد عدم قطعیت در مدل می شود. به منظور کنترل دینامیک غیرخطی جستجوگر و مقابله با عدم قطعیت ها، یک کنترل کننده مود لغزشی انتگرالی دو ورودی دو خروجی طراحی شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد کنترل کننده طراحی شده در ردگیری اهداف کنترلی عملکرد مناسبی دارد. سپس کنترل مود لغزشی با کنترل کننده های فازی مقایسه شده است که با توجه به نتایج، PID خطی سازی با پسخور و کنترل مود لغزشی عملکرد بهتری داشته است. در نهایت، عملکرد کنترل کننده طراحی شده در حضور عدم قطعیت بررسی و نشان داده شده است که این کنترلکننده نسبت به عدم قطعیت مقاوم است

نویسندگان

مهسا قاسمی

دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل،دانشکده هوافضا،دانشگاه صنعتی شریف

هادی نوبهاری

دانشیار، مهندسی هوافضا، دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

حامد محمدکریمی

استادیار، مهندسی هوافضا، دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر